针对问题抓整改 确保质量不含糊
4月6日,江苏奔宇车身制造有限公司3#厂房钢构产品进场后钢梁发现好多处有气孔、沙眼和偏弧现象,我公司接甲方电话后立刻派有关人员到现场进行了处理。 不仅如此,针对上述问题,钢构公司组织车间班组相关人员进行原因分析,发现问题存在于当月生产量大、交货时间紧,出现了产品各工序完工后没有认真检查。于是,立即制订了整改措施,重申生产工艺流程:数控下料好后自检无割渣,尺寸校对无误交组立组;组立组验收合格进行组立工序,组立好后自检,检查H型钢截面,尺寸是否跑偏校对无误交埋弧焊组;埋弧焊组验收合格后进行埋焊工序,埋弧焊组埋弧焊焊好后自检,检查无气孔沙眼和偏弧交铆工组;铆工组验收合格进行铆接其他构件工序。坚决使每道工序必须做到自检和他检,从而确保产品质量,杜绝类似事件的发生。
(赵孝荣)
面对困难迎难上 集体智慧显力量
针对近期冷轧板生产过程中出现的质量问题,冷轧板公司领导及时召集相关班组通气、研究,在很短的时间内找出症结所在,既消除了质量事故,又拓宽了大家的知识面,显示出集体智慧的强大力量。
问题一:退火后板面有黑灰膜,有2炉料出炉后板面不净,用手可撕下小片黑色薄膜,经排查分析,原因有三:1、轧制时乳化液残留过多;2、进炉后吹扫时间短;3、排污不彻底。找到原因后我们对症下药:轧制班组在最后一道时开启吹扫,将板面乳化液残留降至最低;退火班加长氢气吹扫时间,并对油水分离器及时排污。经过大家的努力,这一问题彻底解决。
问题二:板材偏硬,退火炉自气炉改为电炉以来,升温速度快了,升温时间缩短了,同时为节约成本,保温时间和温度都有所降低,但有些产品要求较高,硬度指标有时达不到要求,为此,我们集体研究总结两点并已付诸实施,效果很好。
1、分两个阶段升温。第一阶段升温至X度,保温X小时,然后升第二阶段至理想温度,保温X小时,和以前相比多了第一阶段的X小时保温时间,但这X小时耗电量是非常小的,变相的延长了升温时间。
2、针对1.5向上的料(正常升温在X度向上),在两次保温结束后带罩降温至X度时吊罩冷却。这段时间加热罩不工作,无电能消耗,靠加热罩的余温缓慢降低内胆温度,这样既变相增加了保温时间(X小时左右),又避免高温时吊去加热罩导致急冷引起粘带。
今后的工作中还会遇到诸多困难,退火班组将竭力衔接好上下工序的工作,和大家共同把生产质量搞上去。
(阚贵兵) 编后:看了这篇业务性、技术性都很专业的报道,使我们不仅为冷轧公司有一批业务熟悉、技术精通的工人队伍而自豪,更为冷轧公司领导善于发现问题,依靠集体智慧,重视解决问题,不断提高产品质量的这种务实作风叫好,更希望其他企业的领导同志向他们那样,既重视发现问题,更重视依靠大家,在解决问题的过程中不断提高工人队伍的业务水平。 |